1選 煤廠產塵點的分析 煤在篩分、 破碎、 膠帶轉運點處產生大量煤塵。由于無法對落下 的煤塵進行清掃, 煤塵二次飛揚嚴重, 從選煤的具體加工工序說,以 運輸、 破碎、 粉碎、 篩分及其清理等產生粉塵最多。 造成系統污染嚴重 的原因有:來煤含水量低 (當煤的含水量低于 6%時,煤塵飛揚嚴 重) ; 產塵點沒有通風除塵設備, 粉塵不能得到有效控制 ; 轉載點、 棧 橋地 面和 一些衛生死角落煤堆積 , 產生二次粉塵飛揚 ; 膠帶機運行不 正常( 跑偏、密閉不嚴) 造成膠帶落煤嚴重。產生煤塵的關鍵是各轉運 點落煤產生的大量揚塵,其次是篩子、破碎機本體粉塵外溢及轉運 點、 棧橋地面和一些衛生死角的煤產生二次粉塵飛揚。
2 城郊選煤廠原煤 系統粉塵狀況 通過 對原煤 車 間 202、 202 A、 206、 207破 碎機 等 處粉 塵含 量進 行測定 , 測定 結果如 表 1所 示 : 在 207破 碎機西 側粉塵含量 達最 大 值, 高達 226mg/ m。 , 是規定粉塵濃度要求的 22 6倍; 在原煤車間粉 塵含量最低的 2 08臺階處粉塵含量也達到了 1 5. 3mg/ m。 , 也比規定 的粉塵含量 1 Omg / m。高。
表 1 城郊選煤廠原煤車 間
除塵器安裝前粉塵濃度測定結果
經測試,必須采用合適的除塵方法對原煤車間的空氣進行除塵 處理 ,使原煤車間 的粉塵含量 ,全塵小于 1 0. 0mg / m。 、呼吸塵小于 3. 5mg / m。 , 使原煤車 間 的空 氣質量完 全滿足規程 的規定 , 使職 工和 設備都在清潔的空氣環境中工作, 保證人和設備的安全健康。
3. 1 工作 原理 該
布袋除塵器采用將含塵氣體由下部和側面吸風口進入過濾 室 , 彌播在濾布上 , 粉塵被濾袋 阻留 , 凈化空氣透過 袋壁經風機 室從 排風口排出。定時機械拍打裝置使奇偶兩組插入扁布袋之間產生異 步對排振動, 在拍打時布面時分時合, 相合時布面間生成高氣壓 , 分 離時布面間生成低氣壓, 各布面二側氣壓差構成了反吹脈沖氣流, 使 積塵更徹底的剝離布面, 達到最佳過濾清塵的目的。 除塵設備安裝在 FBC系列雙密封可調弧形導料槽上端或落料 口的密封裝置上面。將吸粘在布袋上的粉塵通過自動脫落和振動剝 離后, 直接落到輸煤膠帶上, 不產生第二次粉塵污染。 該除塵設備的風機和振打機構以及 自動
卸灰閥的工作通過 PL C程控并與輸煤皮帶實行聯鎖, 整個工作運行全部實行自動化。 3. 2 主要特點
3.2.1裝在揚塵點上直接吸塵, 粉塵直接落在輸煤皮帶上, 無 需架設很長的吸風管道和排塵管道。
3.2.2濾袋全部 自動清灰, 不需人工清掃。除塵器出風r 7排放的 空氣為 99. 6%的凈化空氣。
3.2. 3結合 MTH系列雙密封可調弧形導料槽使用, 可縮短導料 槽設計長度, 增加導料槽內的負壓, 治塵效率高, 不發生二次粉塵污 染, 還可回收煤粉節約資源。
3.2. 4 電動機功率小、 噪音低、 省電。
3.2.5體積小、 重量輕。不需要用專用除塵問和浪費水資源。
3. 2. 6除塵器與皮帶積通過 PLC程控實現聯動,不需要人工操 作 , 所有工作程序完全 自動執行。
3. 3 主要功 能
3. 3. 1 “ M/ ZWSXXXC微孑L 復膜濾料 ” 做 布袋 , 不沾水 、 阻燃型抗 靜 電、在零 下 40℃至 12 O℃ 的條 件下耐 老化 、透氣 性好 、 絕對 不結 堵, 使用壽命長(3—5年) , 除塵效果極佳。
3. 3. 2設備外形油漆使用 WH一3O、 WH一40三還氧樹脂重防腐 油漆, 可防止鐵漲、 表面光潔、 強度高、 硬度硬, 外漆不易脫落, 確保內 材不生銹延長使用壽命。
3. 3. 3 體 內結構件采用不銹鋼 , 潤滑軸 套均使用錫青銅。叉鍵使 用尼龍塑料, 便于 設備維修和增強使用壽命。
3. 3. 4 殼體內壁全部使用環氧樹脂加纖維布進行“二布三涂” 防 腐處理, 加強內壁防腐, 保障設備使用壽命。
3. 3. 5 風 葉使用鋁合 金整體壓 鑄制造 , 經動靜平衡校正 , 保 證設 計風量和低噪音。
3. 3. 6 PL C程控電柜所選用的元器件和程控器均為日本三菱公 司和梅蘭 目蘭公司產品。箱體為烘、 烤漆、 防水、 防塵的雙密封箱體, 不易生銹腐爛及積塵, 提高電柜使用壽命。
4 FBC系列復膜扁布袋除塵器應用
4. 1在 202A、 203A篩 子各安裝一套 FBC一35型 除塵系統 ( 每 套含 MTH一1 00 0雙密封可調弧形導料槽 9m, 排風管 5m, 吸塵管道 8m,自動卸灰 裝置 各 1套 , 卸灰 管 1m, 蓋 式密封裝 置一套 , 閥灰 斗 一 個 ) , 振動篩上方假裝密封抽塵裝置 , 通過抽塵管于雙密封弓形導 料槽上安裝的抽塵管道一起進入 FBC一35復膜扁布袋除塵器, 粉塵 經風機工作進入除塵器粘附在復膜扁布袋上通過振打掉入卸灰斗, 自動卸灰閥同時打開, 粉塵經排灰管掉至雙密封弓形導料槽內, 經輸 煤皮帶輸走, 不產生第二次污染, 全程 自動化不需要人工操作, 幾乎 沒有維護量。
4. 2在 202、 20 3手選處振動篩和輸煤皮帶連接處各安裝一套 FBC一19復膜扁布袋臥式除塵器( 其中每套中含吸塵罩~個, 吸風管 2m, 卸灰管 1 m, 密封裝置一套) 。
5效 果分 析 通過在原煤車間安裝使用布袋除塵器后, 除塵效果非常明顯 , 除 塵器安裝后的測定結果可看出安裝除塵器后原煤車間內的空氣質量 完 全可以滿足規程 的規定 , 全塵含量最 高只 有 9. 5mg / m。 ( 規程 規定 為小 于 10mg / m。 ) ;呼 吸塵 最 高 為 3. 5mg/ m。(規程 規 定 為 小 于 3. 5mg/ m。) , 與安裝除塵器之前相比空氣質量得到了有效的提高, 起 到了降低粉塵 的效果。
6 結論
6. 1在己 廠 24073復采工作面回采期間, 共排放采空區老空 水 812 98m3, 保證了該采面的正常回采, 達到了預期效果。
6 .2工作面的老空水由泄水巷流入 241 1 3風巷的泵窩內, 再由水泵排走 , 工作面不用再移膠 管、 埋水槽 , 減輕 了職工的勞動 強度 , 提 高了工作效率。
6. 3該防治水技術在己 廠 2 4O73復采工作面應用以來, 效果 明顯, 采面沒有發生過一次因采空區涌水而造成的安全生產事故 , 解 決 了水患問題 , 保證 了采面的安全回采。